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高压技术
电缆超低频耐压测试仪
时间:2023-03-27

中试控股技术研究院鲁工为您讲解:电缆超低频耐压测试仪

ZSVLF-10KV超低频高压发生器

电流、电压、波形数据均直接通过高压侧采样获得,所以数据真实、准确
当输出超过所设定的限压值时,仪器将停机保护,动作时间小于20毫秒

参考标准: DL/T849.4-2004

超低频高压发生器:0.1Hz程控超低频高压发生器结合了现代数字变频先进技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护完全自动化,并且在自动升压过程中能进行人工干预。

由于全电子化,所以体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印机输出试验报告。设计指标完全符合《电力设备专用测试仪器通用技术条件,第4部分:超低频高压发生器通用技术条件》电力行业标准,使用十分方便。

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大型高压发电机的超低频耐压试验方法
对发电机的超低频耐压试验操作方法与以上对电缆的操作方法相似。下面就不同的地方作重点补充说明。
1、在交接、大修、局部更换绕组以及常规试验时,均可进行此项试验。用0.1Hz超低频对电机进行耐压试验,对发电机端部绝缘的缺陷比工频耐压试验更有效。其原因是在工频电压下,由于从线棒流出的电容电流在流经绝缘外面的半导体防晕层时造成了较大的电压降,因而使端部的线棒绝缘上承受的电压减小;而在超低频情况下,此电容电流大大减小了,半导体防晕层上的压降也大为减小,故端部绝缘上电压较高,便于发现缺陷。
2、连线方法:试验时应分相进行,被试相加压,非被试相短接接地。如图9所示
3、按照有关规程的要求,试验电压峰值可按如下公式确定:
Umax=√2βKUo
          其中Umax :为0.1Hz试验电压的峰值(kV)
β:0.1Hz与50Hz电压的等效系数,按我国规程的要求,取1.2
K:通常取1.3∽1.5   一般取1.5
Uo :发电机定子绕组额定电压(kV)
例如:额定电压为13.8 kV的发电机,超低频的试验电压峰值计算方法为:
                 Umax= ×1.2×1.5×13.8≈35.1(kV)

输出频率:0.1Hz、0.05Hz、0.02Hz
带载能力
1、0.1 Hz 特大1.1F
2、0.05 Hz 特大2.2F
3、0.02 Hz 特大5.5F
4、测量精度: 3%
5、电压正,负峰值误差: ≤3%
6、电压波形失真度: ≤5%
使用条件
1、户内、户外;
2、温度:-10℃∽+40℃
3、湿度:≤85% RH
4、电源: 交流50Hz,220V ±5%

电缆的超低频耐压试验方法
1、将与试品相连的电器设备全部脱离试品电缆。
2、采用10000V兆欧表对试品电缆各相分别进行绝缘电阻试验,记录试验值。
3、试验电压峰值:Umax=3Uo,其中Uo为电缆导体对地或金属屏蔽之间的额定工作电压。例如:额定电压为10KV电缆,单相额定电压 Uo:
4、试验时间:3分钟。
5、可分相进行测试。试品电缆的电容值在试验设备负载容量能力范围内时,可将试品电缆三相线芯并联后,同时进行耐压试验。
6、用随机附带的专用柔性连接电缆将试验设备与试品电缆按图8所示的方法相连接。合上电源,设定好试验频率、时间和电压以及高压侧的过流保护值、过压保护值,然后开始升压试验。升压过程应密切监视高压回路,监听试品电缆是否有异常响声。升至试验电压时,即开始记录试验时间并读取试验电压值。
7、试验时间到后,仪器自动停机。试验中若无破坏性放电发生,则认为通过耐压试验。
8、在升压和耐压过程中,如电流异常增大,电压不稳,试品电缆发生异味,烟雾或异常响声或闪烙等现象,应立即停止升压,停机后查明原因。这些现象如果是试品电缆绝缘部分薄弱引起的,则认为耐压试验不合格。如确定是试品电缆由于空气湿度或表面脏污等原因所致,应将试品电缆清洁干燥处理后,再进行试验。
9、试验过程中,如果遇到非试品电缆绝缘缺陷使仪器出现过流保护,在查明原因后,应重新进行全时间连接耐压试验。不得仅进行“补足时间”试验

超低频高压发生器从国内外多年的理论和实践证明,用0.1Hz超低频耐压试验替代工频耐压试验,不但能有同样的效果,而且设备的体积大为缩小,重量大为减轻,理论上容量约为工频的五百分之一,且操作简单,与工频试验相比优越性更多。

这就是为什么发达国家普遍采用这一方法的原因。

超低频高压发生器低压侧的电流超过额定电流时将进行停机保护,动作时间都小于20毫秒


超低频高压发生器ZSVLF-30KV 40KV 50KV 60KV 80KV / 0.1Hz 超低频高压发生器适用于:交联聚乙烯绝缘电力电缆的耐压试验 / 水力发电机和大型发电机的耐压试验。

 对于这个故障的处理过程是:我们首先检查了控制电路,在排除控制电路的因素后,然后把留意力集中到静电除尘器的升压变压器上。因该变压器内部装有高压硅堆、均压电阻、电容和取样电路,轻便型直流高压发生器且均浸没在变压油中,结构特殊,属于特种变压器,不答应随便拆开。为了正确判定故障,首先对其进行了常规检测,包括变压器直流电阻、尽缘电阻等项目的检测,没有发现题目,于是采用气相色谱分析法作进一步测试诊断。

    我们取该台变压器油样后拿到色谱分析仪上进行分析,GCJY-A绝缘靴(手套)耐压试验装置测出样品中溶解气体的成分和含量如下表所示:从表中数据可以看出,该变压器油中气体的总烃含量大大超过留意值150ppm,且烃类气体为主要成分,乙炔含量远远超过5ppm的留意值,但因氢气和甲烷的含量很少,造成烃类气体含量较高的原因,可能是由于变压器存在长时间的间隙性放电造成的。根据前述理论,判定该变压器存在严重的金属性电弧放电现象,三相电能表检定装置应立即停运并建议吊芯检查。

    事后修理职员对该升压变压器进行吊芯检验,箱盖上孔盖一打开,就有刺鼻的气味溢出,变压器芯子吊出箱体,整个芯子象涂上一层墨,那是由于电弧放电裂解变压油产生的积碳附着在铁芯绕组和硅堆上形成的SF6气体定量检漏仪用变压油反复冲洗,经细心检查,发现该变压器确实存在电弧放电现象,故障部位位于高压线圈引出线与高压套管螺杆的连接处。由于该变压器结构的特殊性,厂家为了装配方便,把高压引出线通过一个马鞍型卡子与穿墙螺杆作接触性连接,由于长时间的运行,这个连接点出现了松动,造成接触不良,使变压器长时间处于电弧放电的情况下运行,马鞍型铜卡子已烧蚀了一个不规则的洞。题目找到后我们对其进行了改进单相电能表现场校验仪取消了马鞍型卡子,直接将高压引线用螺栓紧压在穿墙螺杆上,在进行了一系列检验后,将芯子重新装回箱体并更换了变压器油,完毕通电试运行,一切正常。?

仅仅根据分析结果的尽对值是很难对故障的严重性作出正确判定的,同期测试仪必须考察故障的发展趋势,也就是故障点(假如存在的话)的产气速率。产气速率是与故障消耗能量大小、故障部位、故障点的温度等情况直接有关的。如总烃的相对产气速率大于10%时应引起留意。

    2对一氧化碳和二氧化碳的判定当故障涉及到固体尽缘时会引起一氧化碳和二氧化碳含量的明显增长。流电阻测试仪但根据现有统计资料,固体尽缘的正常老化过程与故障情况下劣化分解,表现在油中一氧化碳的含量上,一般情况下没有严格的界限,二氧化碳含量的规律更不明显。因此,在考察这两种气体含量时更应结合具体变压器的结构特点(如油保护方式)、放电保护球隙运行温度、负荷情况、运行历史等情况加以综合分析。

    对开放式变压器一氧化碳含量一般在300ppm以下。如总烃含量超出正常范围,而一氧化碳含量超过300ppm,应考虑有涉及到固体尽缘过热的可能性三通道直流电阻测试仪如一氧化碳含量固然超过300ppm,但总烃含量在正常范围,一般可以为是正常的;对某些有双饼式线圈带附加外包尽缘的变压器,当一氧化碳含量超过300ppm时,即使总烃含量正常,也可能有固体尽缘过热故障。

 

 

 

 

 

 

 

 

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